Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta

El proyecto busca mejorar la eficiencia de la planta de producción de gorras deportivas Full Cap en San José de Cúcuta, la cual enfrenta problemas de organización y estructura en los procesos, afectando la capacidad de respuesta, el uso de recursos y la calidad del producto. Estas deficiencias reduc...

Full description

Autores:
Montero Sierra, Elvira Jeuneuri
Suárez Bustos, Karina Zulmery
Pérez Rivera, Daniel Andres
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Simón Bolívar
Repositorio:
Repositorio Digital USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/16377
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12442/16377
Palabra clave:
Optimización
Eficiencia operativa
Mejora continua
Lean 3 Manufacturing
Competitividad
Optimization
Operational efficiency
Continuous improvement
Lean 4 Manufacturing
Competitiveness
Rights
restrictedAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
id USIMONBOL2_923961f986b06acc1a61ddeeaf3ad653
oai_identifier_str oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/16377
network_acronym_str USIMONBOL2
network_name_str Repositorio Digital USB
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
title Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
spellingShingle Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
Optimización
Eficiencia operativa
Mejora continua
Lean 3 Manufacturing
Competitividad
Optimization
Operational efficiency
Continuous improvement
Lean 4 Manufacturing
Competitiveness
title_short Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
title_full Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
title_fullStr Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
title_full_unstemmed Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
title_sort Propuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta
dc.creator.fl_str_mv Montero Sierra, Elvira Jeuneuri
Suárez Bustos, Karina Zulmery
Pérez Rivera, Daniel Andres
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Gómez Peñaloza, Pedro Jesús
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Montero Sierra, Elvira Jeuneuri
Suárez Bustos, Karina Zulmery
Pérez Rivera, Daniel Andres
dc.subject.spa.fl_str_mv Optimización
Eficiencia operativa
Mejora continua
Lean 3 Manufacturing
Competitividad
topic Optimización
Eficiencia operativa
Mejora continua
Lean 3 Manufacturing
Competitividad
Optimization
Operational efficiency
Continuous improvement
Lean 4 Manufacturing
Competitiveness
dc.subject.keywords.eng.fl_str_mv Optimization
Operational efficiency
Continuous improvement
Lean 4 Manufacturing
Competitiveness
description El proyecto busca mejorar la eficiencia de la planta de producción de gorras deportivas Full Cap en San José de Cúcuta, la cual enfrenta problemas de organización y estructura en los procesos, afectando la capacidad de respuesta, el uso de recursos y la calidad del producto. Estas deficiencias reducen la competitividad de la empresa, por lo que es urgente implementar mejoras estratégicas que optimicen procesos y aumenten el rendimiento. Se propone un rediseño de la distribución de la planta para optimizar el flujo de trabajo y maximizar los recursos, basado en métodos como el Sistema de Producción Toyota (TPS), que prioriza la eliminación de desperdicios, el Just-In-Time (JIT) y la mejora continua (Kaizen). El cumplimiento de normas de seguridad y calidad también será un enfoque clave. El proyecto se inspira en casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que han implementado manufactura esbelta y Six Sigma para reducir costos y aumentar la eficiencia. El método de investigación aplicado incluye entrevistas, encuestas y análisis de documentos históricos sobre tiempos y costos de producción, con el objetivo de identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas. Se espera lograr una reducción significativa en los costos operativos, el tiempo de producción y el desperdicio, junto con una mejora en la calidad del producto y la capacidad de respuesta al mercado. Estos cambios posicionarán a Full Caps como una empresa más competitiva, sostenible y adaptable al mercado.
publishDate 2024
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-03-18T00:48:26Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-03-18T00:48:26Z
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.spa.none.fl_str_mv Trabajo de grado - pregrado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12442/16377
url https://hdl.handle.net/20.500.12442/16377
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
eu_rights_str_mv restrictedAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Ediciones Universidad Simón Bolívar
Facultad de Ingenierías
institution Universidad Simón Bolívar
bitstream.url.fl_str_mv https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/962dedc1-74fc-47bd-bd60-2f018a17f215/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a5d616a6-c672-42f3-b0ea-a213ce785f93/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/272edd65-dd7d-487d-9653-a8597fc7ded4/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/60592eb7-7ea5-474c-b48b-023d72c522e0/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/047bd0d3-cb14-4a3a-86cf-18e2ff77fc6b/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/55f8752d-094b-4183-8953-cd99b9c26c1b/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/3526b61d-f0a2-49b4-8c5e-9329f150181c/download
bitstream.checksum.fl_str_mv a89a652ad8d0eacf7629fe187ad51cb1
4ca23fcff020a3afe34ef841a7fb1180
2a1661e5960a7bab4fd8dda692fb677c
bad23aa593bfe70647ea9e5842abbf1a
421f544c384327f574271210b16b806f
9f5e8583ed9572e175cb657e46835b4f
15468cc07be35f5752a2c51263df48d0
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad Simón Bolívar
repository.mail.fl_str_mv repositorio.digital@unisimon.edu.co
_version_ 1834107406089453568
spelling Gómez Peñaloza, Pedro JesúsMontero Sierra, Elvira Jeuneuri6bbf0d8c-75dc-4d42-a8b2-a978c3668854-1Suárez Bustos, Karina Zulmery14ef3088-2c93-4136-9fe5-ddbff92fc050-1Pérez Rivera, Daniel Andres4d25a9df-7779-42cb-8bed-ea0f2fd9d4b8-12025-03-18T00:48:26Z2025-03-18T00:48:26Z2024https://hdl.handle.net/20.500.12442/16377El proyecto busca mejorar la eficiencia de la planta de producción de gorras deportivas Full Cap en San José de Cúcuta, la cual enfrenta problemas de organización y estructura en los procesos, afectando la capacidad de respuesta, el uso de recursos y la calidad del producto. Estas deficiencias reducen la competitividad de la empresa, por lo que es urgente implementar mejoras estratégicas que optimicen procesos y aumenten el rendimiento. Se propone un rediseño de la distribución de la planta para optimizar el flujo de trabajo y maximizar los recursos, basado en métodos como el Sistema de Producción Toyota (TPS), que prioriza la eliminación de desperdicios, el Just-In-Time (JIT) y la mejora continua (Kaizen). El cumplimiento de normas de seguridad y calidad también será un enfoque clave. El proyecto se inspira en casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que han implementado manufactura esbelta y Six Sigma para reducir costos y aumentar la eficiencia. El método de investigación aplicado incluye entrevistas, encuestas y análisis de documentos históricos sobre tiempos y costos de producción, con el objetivo de identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas. Se espera lograr una reducción significativa en los costos operativos, el tiempo de producción y el desperdicio, junto con una mejora en la calidad del producto y la capacidad de respuesta al mercado. Estos cambios posicionarán a Full Caps como una empresa más competitiva, sostenible y adaptable al mercado.The project seeks to improve the efficiency of the Full Cap sports cap production plant in San José de Cúcuta, which faces organizational and structural problems in its processes, affecting responsiveness, resource use, and product quality. These deficiencies reduce the company's competitiveness, so it is urgent to implement strategic improvements to optimize processes and increase performance. A redesign of the plant layout is proposed to optimize workflow and maximize resources, based on methods such as the Toyota Production System (TPS), which prioritizes waste elimination, Just-In-Time (JIT) and continuous improvement (Kaizen). Compliance with safety and quality standards will also be a key focus. The project is inspired by success stories of national and international companies that have implemented lean manufacturing and Six Sigma to reduce costs and increase efficiency. The research method applied includes interviews, surveys and analysis of historical documents on production times and costs, with the objective of identifying areas for improvement and proposing effective solutions. A significant reduction in operating costs, production time and waste is expected to be achieved, along with an improvement in product quality and responsiveness to the market. These changes will position Full Caps as a more competitive, sustainable and adaptable company.pdfspaEdiciones Universidad Simón BolívarFacultad de IngenieríasOptimizaciónEficiencia operativaMejora continuaLean 3 ManufacturingCompetitividadOptimizationOperational efficiencyContinuous improvementLean 4 ManufacturingCompetitivenessPropuesta para la distribución de la planta de producción de gorras de la empresa Full Caps ubicada en la ciudad de San José de Cúcutainfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de grado - pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fBazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2013). Linear programming and network flows. WileyCormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms. MIT Press.Groover, M. P. (2015). Automation, production systems, and computer integrated manufacturing. Pearson.Juran, J. M., & Gryna, F. M. (1988). Juran's quality control handbook. McGraw-Hill.Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management. Pearson.Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (1998). Inventory management and production planning and scheduling. Wiley.Sudarsanam, S. (2003). Creating value from mergers and acquisitions: The challenges. Prentice Hall.Taha, H. A. (2007). Operations research: An introduction. Pearson.Varian, H. R. (1992). Microeconomic analysis. W. W. Norton & Company.Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. Simon & Schuster.IESE Business School. (n.d.). Fast fashion: Modelo de negocio de Zara. Recuperado de https://www.iese.edu/es/insight/articulos/fast fashion-modelo-negocio-zara/Ansoff, H. I. (1987). Corporate strategy. McGraw-HillAcademia.edu. (n.d.). Administración de cadena de suministro de ZARA. Recuperado de https://www.academia.edu/36410724/Administracion_de_Cadena_d e_Suministro_de_ZARAAceroPuro. (n.d.). Caso de estudio: La transformación digital de Zara en la última década. Recuperado de https://www.aceropuro.es/caso-de estudio-la-transformacion-digital-de-zara-en-la-ultima-decada/Ansoff, H. I. (1987). Corporate strategy. McGraw-Hill.Sede CúcutaIngeniería IndustrialOptimización, innovación y gestión de procesos industrialesORIGINALPDF_Resumen.pdfPDF_Resumen.pdfapplication/pdf143625https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/962dedc1-74fc-47bd-bd60-2f018a17f215/downloada89a652ad8d0eacf7629fe187ad51cb1MD51PDF.pdfPDF.pdfapplication/pdf720918https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a5d616a6-c672-42f3-b0ea-a213ce785f93/download4ca23fcff020a3afe34ef841a7fb1180MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83000https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/272edd65-dd7d-487d-9653-a8597fc7ded4/download2a1661e5960a7bab4fd8dda692fb677cMD53TEXTPDF_Resumen.pdf.txtPDF_Resumen.pdf.txtExtracted texttext/plain8815https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/60592eb7-7ea5-474c-b48b-023d72c522e0/downloadbad23aa593bfe70647ea9e5842abbf1aMD54PDF.pdf.txtPDF.pdf.txtExtracted texttext/plain19435https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/047bd0d3-cb14-4a3a-86cf-18e2ff77fc6b/download421f544c384327f574271210b16b806fMD56THUMBNAILPDF_Resumen.pdf.jpgPDF_Resumen.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4984https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/55f8752d-094b-4183-8953-cd99b9c26c1b/download9f5e8583ed9572e175cb657e46835b4fMD55PDF.pdf.jpgPDF.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3550https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/3526b61d-f0a2-49b4-8c5e-9329f150181c/download15468cc07be35f5752a2c51263df48d0MD5720.500.12442/16377oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/163772025-05-09 11:40:44.363open.accesshttps://bonga.unisimon.edu.coRepositorio Digital Universidad Simón Bolívarrepositorio.digital@unisimon.edu.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