Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S

El presente documento muestra el diagnóstico integral del proceso de impresión flexográfica de una empresa dedicada a la fabricación de empaques plásticos ubicada en la ciudad de Bogotá. Con el objetivo principal de identificar los factores que están afectando la productividad en este proceso, se an...

Full description

Autores:
Martinez Holguin, Deicy Liliana
Ruiz Rodriguez, Adriana del Pilar
Sierra Galindo, Daniela
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14865
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14865
Palabra clave:
Productividad
Impresión
Montaje
Estandarización
658.503
Productivity
Printing
Assembly
Standardization
Lean Manufacturing
Rights
License
Acceso abierto
id UNBOSQUE2_ff4d9355bd34ebc62cd64064e7288d4e
oai_identifier_str oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14865
network_acronym_str UNBOSQUE2
network_name_str Repositorio U. El Bosque
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
dc.title.translated.none.fl_str_mv Proposal for improving productivity in the plastic packaging printing process at Al Empacar S.A.S
title Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
spellingShingle Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
Productividad
Impresión
Montaje
Estandarización
658.503
Productivity
Printing
Assembly
Standardization
Lean Manufacturing
title_short Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
title_full Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
title_fullStr Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
title_full_unstemmed Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
title_sort Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.S
dc.creator.fl_str_mv Martinez Holguin, Deicy Liliana
Ruiz Rodriguez, Adriana del Pilar
Sierra Galindo, Daniela
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Ospina Granada, Luis Fernando
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Martinez Holguin, Deicy Liliana
Ruiz Rodriguez, Adriana del Pilar
Sierra Galindo, Daniela
dc.contributor.orcid.none.fl_str_mv Martinez Holguin Deicy Liliana[0009-0008-7074-890X]
Ruiz Rodriguez Adriana del Pilar [0009-0001-9146-0525]
Sierra Galindo Daniela [0009-0001-4484-0453]
dc.subject.none.fl_str_mv Productividad
Impresión
Montaje
Estandarización
topic Productividad
Impresión
Montaje
Estandarización
658.503
Productivity
Printing
Assembly
Standardization
Lean Manufacturing
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv 658.503
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv Productivity
Printing
Assembly
Standardization
Lean Manufacturing
description El presente documento muestra el diagnóstico integral del proceso de impresión flexográfica de una empresa dedicada a la fabricación de empaques plásticos ubicada en la ciudad de Bogotá. Con el objetivo principal de identificar los factores que están afectando la productividad en este proceso, se analizaron los datos históricos de producción y se llevaron a cabo observaciones directas en planta, abarcando diversos tipos de impresión, desde una tinta por una cara, hasta seis tintas por una cara, así como los tiempos de montaje asociados a cada tipo. Como estrategia de solución, se propuso una mejora continua basada en el análisis de los tiempos de montaje, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing, específicamente SMED y 5S. A través del análisis realizado, se evidenció una variabilidad en la productividad mensual: mientras que en algunos periodos esta fue alta debido a una planificación adecuada, en otros se reflejó una disminución significativa. Esta baja productividad se debió a varios factores, entre ellos una mala planificación y retrasos ocasionados por demoras en las aprobaciones de las impresiones por parte de los clientes. Dichos retrasos reflejan una falta de organización en la gestión de las órdenes de pedido, lo cual afecta directamente el proceso productivo aumentando los tiempos de montajes y rodajes de cada pedido impreso. Se concluye que factores como las variaciones en el tiempo de montaje de las órdenes de pedidos, las paradas no planificadas y la falta de estandarización en los procesos, impactan negativamente en la eficiencia del área. Como resultado, se propone una estrategia para el análisis de mejora encaminada a acciones enfocadas en la estandarización de tareas, reorganización de algunos procesos y definición de indicadores de gestión para fortalecer el control operativo en el área de impresión para así aplicar la mejora continua del proceso y aumentar la productividad actualmente establecida.
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-07-03T16:37:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-07-03T16:37:22Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025-06
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
dc.type.coar.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
format https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12495/14865
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad El Bosque
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
url https://hdl.handle.net/20.500.12495/14865
identifier_str_mv instname:Universidad El Bosque
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv ASTM. E. (2021). Compost Label. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://www.clabel.org/es/sertifikasyon/astm-d6400-19-standardi/
Bazeley, P. (2013). Qualitative Data Analysis: Practical Strategies. SAGE Publications.
Business Manager – NUMAN Colombia. (2024). Industria plástica en Colombia: actualidad y tendencias. NUMAN.LA, 1(1), 1. Obtenido de NUMAN.LA: https://numan.la/industria-plastica-colombia-actualidad-tendencias/#:~:text=En%20Colombia%2C%20la%20industria%20de,subsector%20de%20 envases%20y%20 empaques.
Calderón, I. G. (2020). Aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing en una empresa plástica peruana [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)]. https://doi.org/10.19083/tesis/648692
Ciro, J. H., Toro, L. M., & O. M. G. (2023). Propuesta para el mejoramiento de la eficiencia global del proceso de interesterificación de aceites.
Europea, D. O. (2004). Acceso al Derecho de la Unión Europea Eurolex. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj
Flores Cadena, C. (2021). UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Trabajo de Titulación previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
George, M. L., Rowlands, D., Price, M., & Maxey, J. (2005). The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw-Hill.
ICA. (2020). "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución La Gerente General Del Instituto Colombiano Agropecuario (Ica).
Gutiérrez Pulido, Humberto. (2010). Calidad total y productividad. McGraw Hill.
Inga Salazar, C. C. (Abril de 2022). ResearchGate. Recuperado el 12 de 05 de 2025, de ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Gustavo-Montoya-Cardenas/publication/361094870_Metodologia_5S_Una_Revision_Bibliografica_y_Futuras_Lineas_de_Investigacion/links/62b271ea6ec05339cc98f174/Metodologia-5S-Una-Revision-Bibliografica-y-Futuras-Lineas-de-Investigacion.
LNE. (28 de 11 de 2023). Balance anual de la Industria del Plástico en Colombia: aporte sostenible y desafíos para el futuro. La Noticia Económica.
Londoño, J. G., & Martín. (2022). Diseño de una propuesta integrada de mejora para la disminución de tiempos. Universidad El Bosque.
Ministerio De Protección Social. (2007). Resolución Número De 2007 Hoja N°1.
Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press.
Social, M. d. (2012). Blog Alcaldía de Bogotá. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773
Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2016). Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. John Wiley & Sons.
Tortorella, G. L., & Fogliatto, F. S. (2017). "Implementation of Lean Manufacturing and situational factors: A review and future research directions". Journal of Manufacturing Technology Management.
Unión europea. (2006). REGLAMENTO (CE) No 2023/2006 DE LA COMISIÓN.
Villanueva, A., Jiménez, D., & Ripalda, S. F. V. (2021). Diseño De Un Sistema De Surtimiento De Materiales Bajo Principios Esbeltos Y De Manufactura 4.0 Usando Simulación De Eventos Discretos Design Of A Material Supply System Under Lean Principales And Manufacturing 4.0 Using Discrete Event Simulación. Tecnológico Nacional De México En Celaya Pistas Educativas, 42, 1–17.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. SAGE Publications. Poves, I., Álvarez, J., Nuñez, V. (2020). Aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing en una empresa plástica peruana. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (Tesis de Pregrado). Lima-Perú. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/648692?show=full
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Acceso abierto
https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Gerencia de Producción y Productividad
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Universidad El Bosque
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
institution Universidad El Bosque
bitstream.url.fl_str_mv https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/65f7703e-7a10-409d-9435-7004b3a54b25/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/72783b7b-f966-422d-af20-78c22e4908ca/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/92fac29f-f3d3-49ed-91b7-2f7c1761fa17/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/73b20086-9a5e-4121-b91f-483e2ef8b130/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/3240a746-9e18-476c-b39a-aa8a8d77c031/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/265c0efd-9fd5-48d7-a03b-db08f3c8f613/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 7e708f2b99ee29e011e97521252dc4c3
17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9
71c3cd1e97c5d39c9a653a826066be07
39804b24cb727d6f0e7aaf5ea483860a
b671677028e6492291493296c62c2b96
2f44598dc3c5bfd592faec43c2eba4cd
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repository.mail.fl_str_mv bibliotecas@biteca.com
_version_ 1849967302531874816
spelling Ospina Granada, Luis FernandoMartinez Holguin, Deicy LilianaRuiz Rodriguez, Adriana del PilarSierra Galindo, DanielaMartinez Holguin Deicy Liliana[0009-0008-7074-890X]Ruiz Rodriguez Adriana del Pilar [0009-0001-9146-0525]Sierra Galindo Daniela [0009-0001-4484-0453]2025-07-03T16:37:22Z2025-07-03T16:37:22Z2025-06https://hdl.handle.net/20.500.12495/14865instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coEl presente documento muestra el diagnóstico integral del proceso de impresión flexográfica de una empresa dedicada a la fabricación de empaques plásticos ubicada en la ciudad de Bogotá. Con el objetivo principal de identificar los factores que están afectando la productividad en este proceso, se analizaron los datos históricos de producción y se llevaron a cabo observaciones directas en planta, abarcando diversos tipos de impresión, desde una tinta por una cara, hasta seis tintas por una cara, así como los tiempos de montaje asociados a cada tipo. Como estrategia de solución, se propuso una mejora continua basada en el análisis de los tiempos de montaje, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing, específicamente SMED y 5S. A través del análisis realizado, se evidenció una variabilidad en la productividad mensual: mientras que en algunos periodos esta fue alta debido a una planificación adecuada, en otros se reflejó una disminución significativa. Esta baja productividad se debió a varios factores, entre ellos una mala planificación y retrasos ocasionados por demoras en las aprobaciones de las impresiones por parte de los clientes. Dichos retrasos reflejan una falta de organización en la gestión de las órdenes de pedido, lo cual afecta directamente el proceso productivo aumentando los tiempos de montajes y rodajes de cada pedido impreso. Se concluye que factores como las variaciones en el tiempo de montaje de las órdenes de pedidos, las paradas no planificadas y la falta de estandarización en los procesos, impactan negativamente en la eficiencia del área. Como resultado, se propone una estrategia para el análisis de mejora encaminada a acciones enfocadas en la estandarización de tareas, reorganización de algunos procesos y definición de indicadores de gestión para fortalecer el control operativo en el área de impresión para así aplicar la mejora continua del proceso y aumentar la productividad actualmente establecida.Especialista en Gerencia de Producción y ProductividadEspecializaciónIn this work, a comprehensive diagnosis of the flexographic printing process of a company dedicated to the manufacture of plastic packaging located in Bogotá D.C., Colombia was carried out. Aimed at identifying the factors affecting productivity, historical production data were analyzed and observations were made in the plant, integrating the different types of printing, from one-color to six-color printing on one side, as well as the assembly times of each of them. As a solution strategy, continuous improvement was proposed based on analyzing assembly times, using Lean Manufacturing tools such as SMED and 5S. It was observed that productivity varied across months: higher productivity was associated with better planning, while lower productivity was linked to delays in the approval of colors and/or designs by the customer, due to inadequate order planning. It is concluded that factors such as variations in the assembly and disassembly time of orders, unplanned operational stoppages, and the lack of standardization in the processes have a negative impact on the efficiency of the area. As a result, a strategy for improvement analysis is proposed, aimed at actions focused on task standardization, reorganization of certain processes, and the definition of management indicators to strengthen operational control in the printing area. This, in turn, is intended to enable the continuous improvement of the process to increase the currently established productivity.application/pdfProductividadImpresiónMontajeEstandarización658.503ProductivityPrintingAssemblyStandardizationLean ManufacturingPropuesta de mejora de la productividad en el proceso de impresión de empaques plásticos en la empresa, Al Empacar S.A.SProposal for improving productivity in the plastic packaging printing process at Al Empacar S.A.SEspecialización en Gerencia de Producción y ProductividadUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónhttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaASTM. E. (2021). Compost Label. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://www.clabel.org/es/sertifikasyon/astm-d6400-19-standardi/Bazeley, P. (2013). Qualitative Data Analysis: Practical Strategies. SAGE Publications.Business Manager – NUMAN Colombia. (2024). Industria plástica en Colombia: actualidad y tendencias. NUMAN.LA, 1(1), 1. Obtenido de NUMAN.LA: https://numan.la/industria-plastica-colombia-actualidad-tendencias/#:~:text=En%20Colombia%2C%20la%20industria%20de,subsector%20de%20 envases%20y%20 empaques.Calderón, I. G. (2020). Aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing en una empresa plástica peruana [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)]. https://doi.org/10.19083/tesis/648692Ciro, J. H., Toro, L. M., & O. M. G. (2023). Propuesta para el mejoramiento de la eficiencia global del proceso de interesterificación de aceites.Europea, D. O. (2004). Acceso al Derecho de la Unión Europea Eurolex. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1935/ojFlores Cadena, C. (2021). UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Trabajo de Titulación previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.George, M. L., Rowlands, D., Price, M., & Maxey, J. (2005). The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw-Hill.ICA. (2020). "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución La Gerente General Del Instituto Colombiano Agropecuario (Ica).Gutiérrez Pulido, Humberto. (2010). Calidad total y productividad. McGraw Hill.Inga Salazar, C. C. (Abril de 2022). ResearchGate. Recuperado el 12 de 05 de 2025, de ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Gustavo-Montoya-Cardenas/publication/361094870_Metodologia_5S_Una_Revision_Bibliografica_y_Futuras_Lineas_de_Investigacion/links/62b271ea6ec05339cc98f174/Metodologia-5S-Una-Revision-Bibliografica-y-Futuras-Lineas-de-Investigacion.LNE. (28 de 11 de 2023). Balance anual de la Industria del Plástico en Colombia: aporte sostenible y desafíos para el futuro. La Noticia Económica.Londoño, J. G., & Martín. (2022). Diseño de una propuesta integrada de mejora para la disminución de tiempos. Universidad El Bosque.Ministerio De Protección Social. (2007). Resolución Número De 2007 Hoja N°1.Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press.Social, M. d. (2012). Blog Alcaldía de Bogotá. Recuperado el 28 de 10 de 2024, de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2016). Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. John Wiley & Sons.Tortorella, G. L., & Fogliatto, F. S. (2017). "Implementation of Lean Manufacturing and situational factors: A review and future research directions". Journal of Manufacturing Technology Management.Unión europea. (2006). REGLAMENTO (CE) No 2023/2006 DE LA COMISIÓN.Villanueva, A., Jiménez, D., & Ripalda, S. F. V. (2021). Diseño De Un Sistema De Surtimiento De Materiales Bajo Principios Esbeltos Y De Manufactura 4.0 Usando Simulación De Eventos Discretos Design Of A Material Supply System Under Lean Principales And Manufacturing 4.0 Using Discrete Event Simulación. Tecnológico Nacional De México En Celaya Pistas Educativas, 42, 1–17.Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. SAGE Publications. Poves, I., Álvarez, J., Nuñez, V. (2020). Aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing en una empresa plástica peruana. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (Tesis de Pregrado). Lima-Perú. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/648692?show=fullAcceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2spaORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2848203https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/65f7703e-7a10-409d-9435-7004b3a54b25/download7e708f2b99ee29e011e97521252dc4c3MD54trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/72783b7b-f966-422d-af20-78c22e4908ca/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD55falseAnonymousREADCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf958938https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/92fac29f-f3d3-49ed-91b7-2f7c1761fa17/download71c3cd1e97c5d39c9a653a826066be07MD56falseBiblioteca - (Publicadores)READAnexo 1 Acta aprobacion.pdfapplication/pdf249752https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/73b20086-9a5e-4121-b91f-483e2ef8b130/download39804b24cb727d6f0e7aaf5ea483860aMD57falseBiblioteca - (Publicadores)READTEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain102708https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/3240a746-9e18-476c-b39a-aa8a8d77c031/downloadb671677028e6492291493296c62c2b96MD58falseAnonymousREADTHUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2969https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/265c0efd-9fd5-48d7-a03b-db08f3c8f613/download2f44598dc3c5bfd592faec43c2eba4cdMD59falseAnonymousREAD20.500.12495/14865oai:pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com:20.500.12495/148652025-07-04T10:08:08.579Zopen.accesshttps://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.comRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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