Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
El área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades...
- Autores:
-
Fuentes Diaz, Yesica Dayana
Cucaita Hernandez, Daniela
Vasquez Garzon, Fayber Leonardo
- Tipo de recurso:
- https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14869
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869
- Palabra clave:
- Autopartes
Inyección plástica
Productividad
Automatización
Toma de decisiones
658.503
Auto parts
Plastic injection
Productivity
Automation
Decision making
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
| id |
UNBOSQUE2_1fb8ff2d25b9b6afa2f10f84afc353ba |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14869 |
| network_acronym_str |
UNBOSQUE2 |
| network_name_str |
Repositorio U. El Bosque |
| repository_id_str |
|
| dc.title.none.fl_str_mv |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| dc.title.translated.none.fl_str_mv |
Proposal to improve productivity in the plastic injection process at NAVCAR S.A.S company |
| title |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| spellingShingle |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S Autopartes Inyección plástica Productividad Automatización Toma de decisiones 658.503 Auto parts Plastic injection Productivity Automation Decision making |
| title_short |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| title_full |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| title_fullStr |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| title_full_unstemmed |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| title_sort |
Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S |
| dc.creator.fl_str_mv |
Fuentes Diaz, Yesica Dayana Cucaita Hernandez, Daniela Vasquez Garzon, Fayber Leonardo |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Medina, Emilsy |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Fuentes Diaz, Yesica Dayana Cucaita Hernandez, Daniela Vasquez Garzon, Fayber Leonardo |
| dc.contributor.orcid.none.fl_str_mv |
Fuentes Diaz , Yesica Dayana [0009-0002-9894-5119] |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Autopartes Inyección plástica Productividad Automatización Toma de decisiones |
| topic |
Autopartes Inyección plástica Productividad Automatización Toma de decisiones 658.503 Auto parts Plastic injection Productivity Automation Decision making |
| dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
658.503 |
| dc.subject.keywords.none.fl_str_mv |
Auto parts Plastic injection Productivity Automation Decision making |
| description |
El área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades mensuales. Desde el punto de vista operativo, el área cuenta con cuatro máquinas inyectoras que generan distintos diseños de componentes en función de la planificación del proceso, el cual se basa en la demanda del mercado. Sin embargo, el proceso involucra actividades manuales críticas, especialmente en lo que respecta a controles de calidad, conteo de piezas y aspectos de ergonomía para los operarios. Adicionalmente, la gestión de la información generada en producción se realiza de manera manual, con registros físicos que son completados en cada turno y posteriormente transcritos a un archivo de Excel para su uso por parte del planificador. Este método retrasa la disponibilidad de datos en tiempo real, afectando la agilidad en la toma de decisiones y la optimización de recursos. Ante las dificultades identificadas en el área, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de automatización y optimización del flujo de trabajo, con el propósito de mejorar la productividad y eficiencia operativa. Para ello, se realizarán análisis detallados de los recursos y la infraestructura necesaria para la implementación de dichas mejoras. |
| publishDate |
2025 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-07-07T13:19:10Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-07-07T13:19:10Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-06 |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coarversion.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
| format |
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad El Bosque |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
| url |
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869 |
| identifier_str_mv |
instname:Universidad El Bosque reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
| dc.language.iso.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.none.fl_str_mv |
Alata, V. W. (2021). Propuesta de implementación del modelo Lean Manufacturing para incrementar la disponibilidad de las máquinas inyectoras en una empresa del sector plástico. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tomado de [online]: repositorioacademico.upc.edu.pe Augusto Pinto, G., Guevara, S., Arteaga García, A. (2020). La industria automotriz en América latina: estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y desarrollo socioeconómico. Universidad Autónoma Metropolitana. Tomado de [online]: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 23332021000200195 Azumuta. (2024). The 8 wastes of lean manufacturing: Examples and how to reduce their impact in your factory. Azumuta Blog. Tomado de [online]: https:// www.azumuta.com/es/blog/the-8-wastes-of-lean- manufacturing-examples-and- how-to-reduce-their-impact-in-your-factory/ Canahua Apaza, N. (2020). Implementación de la metodología TPM-Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia general de los equipos (OEE) en la producción de repuestos en una empresa metalmecánica. Revista Industrial Data 24. Tomado de [online]: 1810- 9993- idata-24-01-49.pdf Chatilan, L. (2020). Lean Manufacturing y productividad en las empresas 2015 - 2020: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/26284 Fernández, D., (2024). Procesos de inyección de plástico: todo lo que debes saber. Tplastic. Tomado de [online]: https://tplastic.es/procesos-de-inyeccion-de-plastico-todo- lo-que-debes-saber/ Fontalvo Herrera, T., De La Hoz Granadillo, E., & Morelos Gómez, J. (2019). Productivity and its factors: impact on organizational improvement. Systematic review of scientific production. Tomado de [online]: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 85632018000100047 García, J. (2020). Plan de mejoramiento basado en Lean Manufacturing-Kaizen en una empresa de plásticos. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de Dspace UPS Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. McGrawHill. Tomado de [online]: http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6.ªed.).McGraw-Hill. Tomado de [online]: https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_ED.pdf Lizárraga, N. (2021). Metodologías de mejora continua y productividad: revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/29340 Magnusson, David. (1978). Teoría de los Test. Editorial Trillas. México. BusinessPlan Templates. (2024). Top 7 KPIs para el negocio de moldeo por inyección de plástico. Tomado de [online]: https://businessplan- templates.com/es/blogs/metrics/plastic-injection-molding Maldonado, Margarita. (2007). Manual práctico para el diseño de la Escala Likert. Trillas. Tomado de [online]: https://www.bing.com/search?q=MALDONADO+2007+METODO+LIKERT&cvid=9a157b517a274c468e0d4b8f3031cd2b&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIIC AEQ6QcY_FXSAQkxMjg1NWowajmoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=U531 Marín Calderón, A., Valenzuela Galván, M., Cuamea Cruz, G., Brau Ávila, A. (2023). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma para disminuir desperdicios en una unidad de fabricación de páneles modulares de poliestireno. vol.24, n.1, e1984. Tomado de [online]: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007. Moyano Hernández, F., Villamil Sandoval, D. (2021). Analysis of the PDCA cycle in project management, a documentary review. Universidad Militar Nueva Granada. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6078/607869210004/ Ortiz, E., Uribe, R. (2020). Programación lineal en líneas de producción en empresas latinoamericanas, en los últimos 5 años: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/27189 Ramírez Méndez, G., Magana Medina, D., Ojeda López, R. (2022). Productivity, aspects that benefit the organization. Systematic review of scientific production. vol.7, n.20, pp.189-208. Tomado de [online]:https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.166 Ruiz, J., Pérez, R., Andrade, P. (2022). Production Management from Intelligent Models- Driven for Industry 4.0: Challenges and Opportunities. Revista UTE. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6955/695574853001/695574853001.pdf Tsai, Y. y Cheng, Y. (2011). Analyzing key performance indicators (KPIs) for E-commerce and Internet marketing of elderly products: A review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 126-32 Valderrama, S. (2019). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. (2.ª ed.). Editorial San Marcos. Tomado de [online]:https://es.scribd.com/document/409029434/Pasos-para-elaborar- proyectos-de-investigacion-cientifica-Santiago-Valderrama-Mendoza-pdf Zuñiga, G. (2011). Retos técnicos y oportunidades del análisis secundario de datos. (vol.XIV). Ciencia UANL. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/pdf/402/40218433005.pdf |
| dc.rights.en.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Especialización en Gerencia de Producción y Productividad |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad El Bosque |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
| institution |
Universidad El Bosque |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/68c9b7a8-7f4d-4361-a4bf-196554a46d87/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/57d7ee2d-991c-4780-bf76-05c58861290f/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/7f134719-540c-4fcd-a1e1-93208f10c7b5/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/bd64432e-efc6-48da-9065-ef5d0afedfa3/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/992e9779-a161-4fbf-b45f-be5ce20a835a/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/63875ead-737d-4158-a283-7c4ccd1268a6/download https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/b94985a3-24aa-4e84-8219-3588e0814e3e/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9 e957bd2fbee5176f29d5419cd904f0a2 05f484ff11ac369c9271639fc85fdc76 304a7335bac539d1129e0377a6722bdd 5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9 180130747b4841f0b99359781ba7e45f 762a2e0e8226dd8d371d2def3bd34c85 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
| repository.mail.fl_str_mv |
bibliotecas@biteca.com |
| _version_ |
1849967114851450880 |
| spelling |
Medina, EmilsyFuentes Diaz, Yesica DayanaCucaita Hernandez, DanielaVasquez Garzon, Fayber LeonardoFuentes Diaz , Yesica Dayana [0009-0002-9894-5119]2025-07-07T13:19:10Z2025-07-07T13:19:10Z2025-06https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coEl área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades mensuales. Desde el punto de vista operativo, el área cuenta con cuatro máquinas inyectoras que generan distintos diseños de componentes en función de la planificación del proceso, el cual se basa en la demanda del mercado. Sin embargo, el proceso involucra actividades manuales críticas, especialmente en lo que respecta a controles de calidad, conteo de piezas y aspectos de ergonomía para los operarios. Adicionalmente, la gestión de la información generada en producción se realiza de manera manual, con registros físicos que son completados en cada turno y posteriormente transcritos a un archivo de Excel para su uso por parte del planificador. Este método retrasa la disponibilidad de datos en tiempo real, afectando la agilidad en la toma de decisiones y la optimización de recursos. Ante las dificultades identificadas en el área, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de automatización y optimización del flujo de trabajo, con el propósito de mejorar la productividad y eficiencia operativa. Para ello, se realizarán análisis detallados de los recursos y la infraestructura necesaria para la implementación de dichas mejoras.Especialista en Gerencia de Producción y ProductividadEspecializaciónThe plastic injection department at NAVCAR S.A.S. is responsible for the manufacture of plastic components used in suspension systems and steering mechanisms, contributing to vehicle stability and performance. Currently, production reaches up to 500,000 units per month. From an operational perspective, the department has four injection molding machines that generate different component designs based on process planning, which is driven by market demand. However, the process involves critical manual activities, especially regarding quality control, piece counting, and ergonomics for operators. Additionally, the management of the information generated in production is done manually, with physical records completed each shift and subsequently transcribed into an Excel file for use by the planner. This method delays the availability of real-time data, affecting agility in decision-making and resource optimization. Given the challenges identified in this area, this project aims to develop workflow automation and optimization strategies to improve productivity and operational efficiency. To that, detailed analyses of the resources and infrastructure necessary for implementing these improvements will be conducted.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2AutopartesInyección plásticaProductividadAutomatizaciónToma de decisiones658.503Auto partsPlastic injectionProductivityAutomationDecision makingPropuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.SProposal to improve productivity in the plastic injection process at NAVCAR S.A.S companyEspecialización en Gerencia de Producción y ProductividadUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónhttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaAlata, V. W. (2021). Propuesta de implementación del modelo Lean Manufacturing para incrementar la disponibilidad de las máquinas inyectoras en una empresa del sector plástico. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tomado de [online]: repositorioacademico.upc.edu.peAugusto Pinto, G., Guevara, S., Arteaga García, A. (2020). La industria automotriz en América latina: estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y desarrollo socioeconómico. Universidad Autónoma Metropolitana. Tomado de [online]: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 23332021000200195Azumuta. (2024). The 8 wastes of lean manufacturing: Examples and how to reduce their impact in your factory. Azumuta Blog. Tomado de [online]: https:// www.azumuta.com/es/blog/the-8-wastes-of-lean- manufacturing-examples-and- how-to-reduce-their-impact-in-your-factory/Canahua Apaza, N. (2020). Implementación de la metodología TPM-Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia general de los equipos (OEE) en la producción de repuestos en una empresa metalmecánica. Revista Industrial Data 24. Tomado de [online]: 1810- 9993- idata-24-01-49.pdfChatilan, L. (2020). Lean Manufacturing y productividad en las empresas 2015 - 2020: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/26284Fernández, D., (2024). Procesos de inyección de plástico: todo lo que debes saber. Tplastic. Tomado de [online]: https://tplastic.es/procesos-de-inyeccion-de-plastico-todo- lo-que-debes-saber/Fontalvo Herrera, T., De La Hoz Granadillo, E., & Morelos Gómez, J. (2019). Productivity and its factors: impact on organizational improvement. Systematic review of scientific production. Tomado de [online]: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 85632018000100047García, J. (2020). Plan de mejoramiento basado en Lean Manufacturing-Kaizen en una empresa de plásticos. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de Dspace UPSHernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. McGrawHill. Tomado de [online]: http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6.ªed.).McGraw-Hill. Tomado de [online]: https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_ED.pdfLizárraga, N. (2021). Metodologías de mejora continua y productividad: revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/29340Magnusson, David. (1978). Teoría de los Test. Editorial Trillas. México. BusinessPlan Templates. (2024). Top 7 KPIs para el negocio de moldeo por inyección de plástico. Tomado de [online]: https://businessplan- templates.com/es/blogs/metrics/plastic-injection-moldingMaldonado, Margarita. (2007). Manual práctico para el diseño de la Escala Likert. Trillas. Tomado de [online]: https://www.bing.com/search?q=MALDONADO+2007+METODO+LIKERT&cvid=9a157b517a274c468e0d4b8f3031cd2b&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIIC AEQ6QcY_FXSAQkxMjg1NWowajmoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=U531Marín Calderón, A., Valenzuela Galván, M., Cuamea Cruz, G., Brau Ávila, A. (2023). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma para disminuir desperdicios en una unidad de fabricación de páneles modulares de poliestireno. vol.24, n.1, e1984. Tomado de [online]: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007.Moyano Hernández, F., Villamil Sandoval, D. (2021). Analysis of the PDCA cycle in project management, a documentary review. Universidad Militar Nueva Granada. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6078/607869210004/Ortiz, E., Uribe, R. (2020). Programación lineal en líneas de producción en empresas latinoamericanas, en los últimos 5 años: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/27189Ramírez Méndez, G., Magana Medina, D., Ojeda López, R. (2022). Productivity, aspects that benefit the organization. Systematic review of scientific production. vol.7, n.20, pp.189-208. Tomado de [online]:https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.166Ruiz, J., Pérez, R., Andrade, P. (2022). Production Management from Intelligent Models- Driven for Industry 4.0: Challenges and Opportunities. Revista UTE. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6955/695574853001/695574853001.pdfTsai, Y. y Cheng, Y. (2011). Analyzing key performance indicators (KPIs) for E-commerce and Internet marketing of elderly products: A review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 126-32Valderrama, S. (2019). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. (2.ª ed.). Editorial San Marcos. Tomado de [online]:https://es.scribd.com/document/409029434/Pasos-para-elaborar- proyectos-de-investigacion-cientifica-Santiago-Valderrama-Mendoza-pdfZuñiga, G. (2011). Retos técnicos y oportunidades del análisis secundario de datos. (vol.XIV). Ciencia UANL. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/pdf/402/40218433005.pdfspaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/68c9b7a8-7f4d-4361-a4bf-196554a46d87/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD52falseAnonymousREADCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf248103https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/57d7ee2d-991c-4780-bf76-05c58861290f/downloade957bd2fbee5176f29d5419cd904f0a2MD56falseBiblioteca - (Publicadores)READAnexo 1 Acta de aprobacion.pdfapplication/pdf250360https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/7f134719-540c-4fcd-a1e1-93208f10c7b5/download05f484ff11ac369c9271639fc85fdc76MD57falseBiblioteca - (Publicadores)READORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2840632https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/bd64432e-efc6-48da-9065-ef5d0afedfa3/download304a7335bac539d1129e0377a6722bddMD54trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/992e9779-a161-4fbf-b45f-be5ce20a835a/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD55falseAnonymousREADTEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain103534https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/63875ead-737d-4158-a283-7c4ccd1268a6/download180130747b4841f0b99359781ba7e45fMD58falseAnonymousREADTHUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3215https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/b94985a3-24aa-4e84-8219-3588e0814e3e/download762a2e0e8226dd8d371d2def3bd34c85MD59falseAnonymousREAD20.500.12495/14869oai:pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com:20.500.12495/148692025-07-08T10:00:32.511Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.comRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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 |
