Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S

El área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades...

Full description

Autores:
Fuentes Diaz, Yesica Dayana
Cucaita Hernandez, Daniela
Vasquez Garzon, Fayber Leonardo
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14869
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869
Palabra clave:
Autopartes
Inyección plástica
Productividad
Automatización
Toma de decisiones
658.503
Auto parts
Plastic injection
Productivity
Automation
Decision making
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id UNBOSQUE2_1fb8ff2d25b9b6afa2f10f84afc353ba
oai_identifier_str oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14869
network_acronym_str UNBOSQUE2
network_name_str Repositorio U. El Bosque
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
dc.title.translated.none.fl_str_mv Proposal to improve productivity in the plastic injection process at NAVCAR S.A.S company
title Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
spellingShingle Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
Autopartes
Inyección plástica
Productividad
Automatización
Toma de decisiones
658.503
Auto parts
Plastic injection
Productivity
Automation
Decision making
title_short Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
title_full Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
title_fullStr Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
title_full_unstemmed Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
title_sort Propuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.S
dc.creator.fl_str_mv Fuentes Diaz, Yesica Dayana
Cucaita Hernandez, Daniela
Vasquez Garzon, Fayber Leonardo
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Medina, Emilsy
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Fuentes Diaz, Yesica Dayana
Cucaita Hernandez, Daniela
Vasquez Garzon, Fayber Leonardo
dc.contributor.orcid.none.fl_str_mv Fuentes Diaz , Yesica Dayana [0009-0002-9894-5119]
dc.subject.none.fl_str_mv Autopartes
Inyección plástica
Productividad
Automatización
Toma de decisiones
topic Autopartes
Inyección plástica
Productividad
Automatización
Toma de decisiones
658.503
Auto parts
Plastic injection
Productivity
Automation
Decision making
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv 658.503
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv Auto parts
Plastic injection
Productivity
Automation
Decision making
description El área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades mensuales. Desde el punto de vista operativo, el área cuenta con cuatro máquinas inyectoras que generan distintos diseños de componentes en función de la planificación del proceso, el cual se basa en la demanda del mercado. Sin embargo, el proceso involucra actividades manuales críticas, especialmente en lo que respecta a controles de calidad, conteo de piezas y aspectos de ergonomía para los operarios. Adicionalmente, la gestión de la información generada en producción se realiza de manera manual, con registros físicos que son completados en cada turno y posteriormente transcritos a un archivo de Excel para su uso por parte del planificador. Este método retrasa la disponibilidad de datos en tiempo real, afectando la agilidad en la toma de decisiones y la optimización de recursos. Ante las dificultades identificadas en el área, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de automatización y optimización del flujo de trabajo, con el propósito de mejorar la productividad y eficiencia operativa. Para ello, se realizarán análisis detallados de los recursos y la infraestructura necesaria para la implementación de dichas mejoras.
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-07-07T13:19:10Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-07-07T13:19:10Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025-06
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
dc.type.coar.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
format https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad El Bosque
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
url https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869
identifier_str_mv instname:Universidad El Bosque
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv Alata, V. W. (2021). Propuesta de implementación del modelo Lean Manufacturing para incrementar la disponibilidad de las máquinas inyectoras en una empresa del sector plástico. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tomado de [online]: repositorioacademico.upc.edu.pe
Augusto Pinto, G., Guevara, S., Arteaga García, A. (2020). La industria automotriz en América latina: estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y desarrollo socioeconómico. Universidad Autónoma Metropolitana. Tomado de [online]: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 23332021000200195
Azumuta. (2024). The 8 wastes of lean manufacturing: Examples and how to reduce their impact in your factory. Azumuta Blog. Tomado de [online]: https:// www.azumuta.com/es/blog/the-8-wastes-of-lean- manufacturing-examples-and- how-to-reduce-their-impact-in-your-factory/
Canahua Apaza, N. (2020). Implementación de la metodología TPM-Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia general de los equipos (OEE) en la producción de repuestos en una empresa metalmecánica. Revista Industrial Data 24. Tomado de [online]: 1810- 9993- idata-24-01-49.pdf
Chatilan, L. (2020). Lean Manufacturing y productividad en las empresas 2015 - 2020: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/26284
Fernández, D., (2024). Procesos de inyección de plástico: todo lo que debes saber. Tplastic. Tomado de [online]: https://tplastic.es/procesos-de-inyeccion-de-plastico-todo- lo-que-debes-saber/
Fontalvo Herrera, T., De La Hoz Granadillo, E., & Morelos Gómez, J. (2019). Productivity and its factors: impact on organizational improvement. Systematic review of scientific production. Tomado de [online]: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 85632018000100047
García, J. (2020). Plan de mejoramiento basado en Lean Manufacturing-Kaizen en una empresa de plásticos. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de Dspace UPS
Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. McGrawHill. Tomado de [online]: http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6.ªed.).McGraw-Hill. Tomado de [online]: https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_ED.pdf
Lizárraga, N. (2021). Metodologías de mejora continua y productividad: revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/29340
Magnusson, David. (1978). Teoría de los Test. Editorial Trillas. México. BusinessPlan Templates. (2024). Top 7 KPIs para el negocio de moldeo por inyección de plástico. Tomado de [online]: https://businessplan- templates.com/es/blogs/metrics/plastic-injection-molding
Maldonado, Margarita. (2007). Manual práctico para el diseño de la Escala Likert. Trillas. Tomado de [online]: https://www.bing.com/search?q=MALDONADO+2007+METODO+LIKERT&cvid=9a157b517a274c468e0d4b8f3031cd2b&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIIC AEQ6QcY_FXSAQkxMjg1NWowajmoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=U531
Marín Calderón, A., Valenzuela Galván, M., Cuamea Cruz, G., Brau Ávila, A. (2023). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma para disminuir desperdicios en una unidad de fabricación de páneles modulares de poliestireno. vol.24, n.1, e1984. Tomado de [online]: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007.
Moyano Hernández, F., Villamil Sandoval, D. (2021). Analysis of the PDCA cycle in project management, a documentary review. Universidad Militar Nueva Granada. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6078/607869210004/
Ortiz, E., Uribe, R. (2020). Programación lineal en líneas de producción en empresas latinoamericanas, en los últimos 5 años: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/27189
Ramírez Méndez, G., Magana Medina, D., Ojeda López, R. (2022). Productivity, aspects that benefit the organization. Systematic review of scientific production. vol.7, n.20, pp.189-208. Tomado de [online]:https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.166
Ruiz, J., Pérez, R., Andrade, P. (2022). Production Management from Intelligent Models- Driven for Industry 4.0: Challenges and Opportunities. Revista UTE. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6955/695574853001/695574853001.pdf
Tsai, Y. y Cheng, Y. (2011). Analyzing key performance indicators (KPIs) for E-commerce and Internet marketing of elderly products: A review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 126-32
Valderrama, S. (2019). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. (2.ª ed.). Editorial San Marcos. Tomado de [online]:https://es.scribd.com/document/409029434/Pasos-para-elaborar- proyectos-de-investigacion-cientifica-Santiago-Valderrama-Mendoza-pdf
Zuñiga, G. (2011). Retos técnicos y oportunidades del análisis secundario de datos. (vol.XIV). Ciencia UANL. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/pdf/402/40218433005.pdf
dc.rights.en.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Acceso abierto
https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Gerencia de Producción y Productividad
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Universidad El Bosque
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
institution Universidad El Bosque
bitstream.url.fl_str_mv https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/68c9b7a8-7f4d-4361-a4bf-196554a46d87/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/57d7ee2d-991c-4780-bf76-05c58861290f/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/7f134719-540c-4fcd-a1e1-93208f10c7b5/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/bd64432e-efc6-48da-9065-ef5d0afedfa3/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/992e9779-a161-4fbf-b45f-be5ce20a835a/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/63875ead-737d-4158-a283-7c4ccd1268a6/download
https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/b94985a3-24aa-4e84-8219-3588e0814e3e/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9
e957bd2fbee5176f29d5419cd904f0a2
05f484ff11ac369c9271639fc85fdc76
304a7335bac539d1129e0377a6722bdd
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
180130747b4841f0b99359781ba7e45f
762a2e0e8226dd8d371d2def3bd34c85
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repository.mail.fl_str_mv bibliotecas@biteca.com
_version_ 1849967114851450880
spelling Medina, EmilsyFuentes Diaz, Yesica DayanaCucaita Hernandez, DanielaVasquez Garzon, Fayber LeonardoFuentes Diaz , Yesica Dayana [0009-0002-9894-5119]2025-07-07T13:19:10Z2025-07-07T13:19:10Z2025-06https://hdl.handle.net/20.500.12495/14869instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coEl área de inyección plástica de la empresa NAVCAR S.A.S. es responsable de la fabricación de componentes plásticos utilizados en sistemas de suspensión y mecanismos de dirección, contribuyendo a la estabilidad y rendimiento de los vehículos. Actualmente, la producción alcanza hasta 500.000 unidades mensuales. Desde el punto de vista operativo, el área cuenta con cuatro máquinas inyectoras que generan distintos diseños de componentes en función de la planificación del proceso, el cual se basa en la demanda del mercado. Sin embargo, el proceso involucra actividades manuales críticas, especialmente en lo que respecta a controles de calidad, conteo de piezas y aspectos de ergonomía para los operarios. Adicionalmente, la gestión de la información generada en producción se realiza de manera manual, con registros físicos que son completados en cada turno y posteriormente transcritos a un archivo de Excel para su uso por parte del planificador. Este método retrasa la disponibilidad de datos en tiempo real, afectando la agilidad en la toma de decisiones y la optimización de recursos. Ante las dificultades identificadas en el área, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de automatización y optimización del flujo de trabajo, con el propósito de mejorar la productividad y eficiencia operativa. Para ello, se realizarán análisis detallados de los recursos y la infraestructura necesaria para la implementación de dichas mejoras.Especialista en Gerencia de Producción y ProductividadEspecializaciónThe plastic injection department at NAVCAR S.A.S. is responsible for the manufacture of plastic components used in suspension systems and steering mechanisms, contributing to vehicle stability and performance. Currently, production reaches up to 500,000 units per month. From an operational perspective, the department has four injection molding machines that generate different component designs based on process planning, which is driven by market demand. However, the process involves critical manual activities, especially regarding quality control, piece counting, and ergonomics for operators. Additionally, the management of the information generated in production is done manually, with physical records completed each shift and subsequently transcribed into an Excel file for use by the planner. This method delays the availability of real-time data, affecting agility in decision-making and resource optimization. Given the challenges identified in this area, this project aims to develop workflow automation and optimization strategies to improve productivity and operational efficiency. To that, detailed analyses of the resources and infrastructure necessary for implementing these improvements will be conducted.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2AutopartesInyección plásticaProductividadAutomatizaciónToma de decisiones658.503Auto partsPlastic injectionProductivityAutomationDecision makingPropuesta para mejorar la productividad en el proceso de inyección plástica en la empresa NAVCAR S.A.SProposal to improve productivity in the plastic injection process at NAVCAR S.A.S companyEspecialización en Gerencia de Producción y ProductividadUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónhttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaAlata, V. W. (2021). Propuesta de implementación del modelo Lean Manufacturing para incrementar la disponibilidad de las máquinas inyectoras en una empresa del sector plástico. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tomado de [online]: repositorioacademico.upc.edu.peAugusto Pinto, G., Guevara, S., Arteaga García, A. (2020). La industria automotriz en América latina: estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y desarrollo socioeconómico. Universidad Autónoma Metropolitana. Tomado de [online]: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 23332021000200195Azumuta. (2024). The 8 wastes of lean manufacturing: Examples and how to reduce their impact in your factory. Azumuta Blog. Tomado de [online]: https:// www.azumuta.com/es/blog/the-8-wastes-of-lean- manufacturing-examples-and- how-to-reduce-their-impact-in-your-factory/Canahua Apaza, N. (2020). Implementación de la metodología TPM-Lean Manufacturing para mejorar la eficiencia general de los equipos (OEE) en la producción de repuestos en una empresa metalmecánica. Revista Industrial Data 24. Tomado de [online]: 1810- 9993- idata-24-01-49.pdfChatilan, L. (2020). Lean Manufacturing y productividad en las empresas 2015 - 2020: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/26284Fernández, D., (2024). Procesos de inyección de plástico: todo lo que debes saber. Tplastic. Tomado de [online]: https://tplastic.es/procesos-de-inyeccion-de-plastico-todo- lo-que-debes-saber/Fontalvo Herrera, T., De La Hoz Granadillo, E., & Morelos Gómez, J. (2019). Productivity and its factors: impact on organizational improvement. Systematic review of scientific production. Tomado de [online]: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 85632018000100047García, J. (2020). Plan de mejoramiento basado en Lean Manufacturing-Kaizen en una empresa de plásticos. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de Dspace UPSHernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. McGrawHill. Tomado de [online]: http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6.ªed.).McGraw-Hill. Tomado de [online]: https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_ED.pdfLizárraga, N. (2021). Metodologías de mejora continua y productividad: revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/29340Magnusson, David. (1978). Teoría de los Test. Editorial Trillas. México. BusinessPlan Templates. (2024). Top 7 KPIs para el negocio de moldeo por inyección de plástico. Tomado de [online]: https://businessplan- templates.com/es/blogs/metrics/plastic-injection-moldingMaldonado, Margarita. (2007). Manual práctico para el diseño de la Escala Likert. Trillas. Tomado de [online]: https://www.bing.com/search?q=MALDONADO+2007+METODO+LIKERT&cvid=9a157b517a274c468e0d4b8f3031cd2b&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIIC AEQ6QcY_FXSAQkxMjg1NWowajmoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=U531Marín Calderón, A., Valenzuela Galván, M., Cuamea Cruz, G., Brau Ávila, A. (2023). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma para disminuir desperdicios en una unidad de fabricación de páneles modulares de poliestireno. vol.24, n.1, e1984. Tomado de [online]: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.007.Moyano Hernández, F., Villamil Sandoval, D. (2021). Analysis of the PDCA cycle in project management, a documentary review. Universidad Militar Nueva Granada. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6078/607869210004/Ortiz, E., Uribe, R. (2020). Programación lineal en líneas de producción en empresas latinoamericanas, en los últimos 5 años: una revisión de la literatura científica. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Tomado de [online]: https://hdl.handle.net/11537/27189Ramírez Méndez, G., Magana Medina, D., Ojeda López, R. (2022). Productivity, aspects that benefit the organization. Systematic review of scientific production. vol.7, n.20, pp.189-208. Tomado de [online]:https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.166Ruiz, J., Pérez, R., Andrade, P. (2022). Production Management from Intelligent Models- Driven for Industry 4.0: Challenges and Opportunities. Revista UTE. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/journal/6955/695574853001/695574853001.pdfTsai, Y. y Cheng, Y. (2011). Analyzing key performance indicators (KPIs) for E-commerce and Internet marketing of elderly products: A review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55(1), 126-32Valderrama, S. (2019). Pasos para elaborar proyectos de Investigación Científica. (2.ª ed.). Editorial San Marcos. Tomado de [online]:https://es.scribd.com/document/409029434/Pasos-para-elaborar- proyectos-de-investigacion-cientifica-Santiago-Valderrama-Mendoza-pdfZuñiga, G. (2011). Retos técnicos y oportunidades del análisis secundario de datos. (vol.XIV). Ciencia UANL. Tomado de [online]: https://www.redalyc.org/pdf/402/40218433005.pdfspaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/68c9b7a8-7f4d-4361-a4bf-196554a46d87/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD52falseAnonymousREADCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf248103https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/57d7ee2d-991c-4780-bf76-05c58861290f/downloade957bd2fbee5176f29d5419cd904f0a2MD56falseBiblioteca - (Publicadores)READAnexo 1 Acta de aprobacion.pdfapplication/pdf250360https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/7f134719-540c-4fcd-a1e1-93208f10c7b5/download05f484ff11ac369c9271639fc85fdc76MD57falseBiblioteca - (Publicadores)READORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2840632https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/bd64432e-efc6-48da-9065-ef5d0afedfa3/download304a7335bac539d1129e0377a6722bddMD54trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/992e9779-a161-4fbf-b45f-be5ce20a835a/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD55falseAnonymousREADTEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain103534https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/63875ead-737d-4158-a283-7c4ccd1268a6/download180130747b4841f0b99359781ba7e45fMD58falseAnonymousREADTHUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3215https://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com/bitstreams/b94985a3-24aa-4e84-8219-3588e0814e3e/download762a2e0e8226dd8d371d2def3bd34c85MD59falseAnonymousREAD20.500.12495/14869oai:pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.com:20.500.12495/148692025-07-08T10:00:32.511Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://pruebas-update-repositorio-unbosque.cloudbiteca.comRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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