Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca
Cuadros, gráficas
- Autores:
-
Peñafiel Viáfara, Daniela
Ortiz Vanegas, Fabián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/12843
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/12843
- Palabra clave:
- Empresas - Valle del Cauca (Colombia)
Aprovechamiento de residuos
Mejoramiento de procesos
650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia general
Desperdicio
AMEF
Poka Yoke
Prevención
Eficiencia
Insumos
Tiempo
Identificación
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id |
SANBUENAV2_bcf3a6fad7406ac1568c97cba220b7e2 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/12843 |
network_acronym_str |
SANBUENAV2 |
network_name_str |
Repositorio USB |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
title |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
spellingShingle |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca Empresas - Valle del Cauca (Colombia) Aprovechamiento de residuos Mejoramiento de procesos 650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia general Desperdicio AMEF Poka Yoke Prevención Eficiencia Insumos Tiempo Identificación |
title_short |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
title_full |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
title_fullStr |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
title_full_unstemmed |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
title_sort |
Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca |
dc.creator.fl_str_mv |
Peñafiel Viáfara, Daniela Ortiz Vanegas, Fabián |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Ayora Piedrahita, Claudia Ximena |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Peñafiel Viáfara, Daniela Ortiz Vanegas, Fabián |
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv |
Empresas - Valle del Cauca (Colombia) Aprovechamiento de residuos Mejoramiento de procesos |
topic |
Empresas - Valle del Cauca (Colombia) Aprovechamiento de residuos Mejoramiento de procesos 650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia general Desperdicio AMEF Poka Yoke Prevención Eficiencia Insumos Tiempo Identificación |
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia general |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Desperdicio AMEF Poka Yoke Prevención Eficiencia Insumos Tiempo Identificación |
description |
Cuadros, gráficas |
publishDate |
2023 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-01-24T19:27:00Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-01-24T19:27:00Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv |
D. Peñafiel Viáfara y F. Ortiz Vanegas, “Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca”, Trabajo de grado Ingeniería Industrial, Universidad de San Buenaventura Cali, Facultad de Ingeniería, 2023. |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad de San Buenaventura |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://bibliotecadigital.usb.edu.co/ |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10819/12843 |
identifier_str_mv |
D. Peñafiel Viáfara y F. Ortiz Vanegas, “Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca”, Trabajo de grado Ingeniería Industrial, Universidad de San Buenaventura Cali, Facultad de Ingeniería, 2023. instname:Universidad de San Buenaventura reponame:Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura repourl:https://bibliotecadigital.usb.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/10819/12843 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
[1] C. Herron and P. M. Braiden, “A methodology for developing sustainable quantifiable productivity improvement in manufacturing companies,” Int J Prod Econ, vol. 104, no. 1, pp. 143–153, Nov. 2006, doi: 10.1016/j.ijpe.2005.10.004. [2] L. Chancahuana-Palomino, A. Ortiz-Licas, E. Altamirano-Flores, and D. Aderhold, “Production process optimization model to increase productivity of microenterprises in the industrial chemical sector using 5s and tpm,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2021, pp. 493–498. doi: 10.1007/978-3-030-55307-4_75. [3] P. Jadhav and N. Ekbote, “Implementation of lean techniques in the packaging machine to optimize the cycle time of the machine,” in Materials Today: Proceedings, Elsevier Ltd, 2021, pp. 10275–10281. doi: 10.1016/j.matpr.2020.12.162. [4] K. Magenheimer, G. Reinhart, and C. S. L. Schutte, “Lean management in indirect business areas: Modeling, analysis, and evaluation of waste,” Production Engineering, vol. 8, no. 1–2, pp. 143–152, 2014, doi: 10.1007/s11740-013-0497-8. [5] Dangayach G.S and B. Mishra, “Application of pokayoke: Experiences from a process industry,” The 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 13th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2007 - Proc., vol. 4, pp. 378–383, Jul. 2007. [6] S. R. Fletcher, T. S. Baines, and D. K. Harrison, “An investigation of production workers’ performance variations and the potential impact of attitudes,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 35, no. 11–12, pp. 1113–1123, Feb. 2008, doi: 10.1007/s00170-006-0793-y. [7] I. Graham et al., “Performance measurement and KPIs for remanufacturing,” Journal of Remanufacturing, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, Dec. 2015, doi: 10.1186/s13243-015-0019-2. [8] M. J. R. Costa, R. M. Gouveia, F. J. G. Silva, and R. D. S. G. Campilho, “How to solve quality problems by advanced fully-automated manufacturing systems,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 94, no. 9–12, pp. 3041–3063, Feb. 2018, doi: 10.1007/s00170-017-0158-8 [9] M. F. Zaeh and M. Prasch, “Systematic workplace and assembly redesign for aging workforces,” Production Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 57–64, Aug. 2007, doi: 10.1007/s11740-007-0001-4. [10] Y. Liu, C. Chu, and K. Wang, “A new heuristic algorithm for a class of two-dimensional bin-packing problems,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 57, no. 9–12, pp. 1235–1244, Dec. 2011, doi: 10.1007/s00170-011-3351-1. [11] J. D. Morales Méndez and R. S. Rodriguez, “Total productive maintenance (TPM) as a tool for improving productivity: a case study of application in the bottleneck of an auto-parts machining line,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 92, no. 1–4, pp. 1013–1026, Sep. 2017, doi: 10.1007/s00170-017-0052-4. [12] C. M. HINCKLEY and P. BARKAN, “SELECTING THE BEST DEFECT REDUCTION METHODOLOGY,” Qual Reliab Eng Int, vol. 12, no. 6, pp. 411–420, Nov. 1996, doi: 10.1002/(SICI)1099-1638(199611)12:6<411::AID-QRE53>3.0.CO;2-9. [13] N. A. Bowling, S. Khazon, R. D. Meyer, and C. J. Burrus, “Situational Strength as a Moderator of the Relationship Between Job Satisfaction and Job Performance: A Meta Analytic Examination,” J Bus Psychol, vol. 30, no. 1, pp. 89–104, Mar. 2015, doi: 10.1007/s10869-013-9340-7. [14] T. W. Moon, W. M. Hur, and S. S. Hyun, “How Service Employees’ Work Motivations Lead to Job Performance: the Role of Service Employees’ Job Creativity and Customer Orientation,” Current Psychology, vol. 38, no. 2, pp. 517–532, Apr. 2019, doi: 10.1007/s12144-017-9630-8. [15] S. Woo, “Simulation analysis of labor performance during overtime and impact on project duration,” KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 20, no. 7, pp. 2614–2623, Nov. 2016, doi: 10.1007/s12205-016-0956-9. [16] K. C. Arredondo-Soto, J. Blanco-Fernandez, M. A. Miranda-Ackerman, M. M. Solis Quinteros, A. Realyvasquez-Vargas, and J. L. Garcia-Alcaraz, “A Plan-Do-Check-Act Based Process Improvement Intervention for Quality Improvement,” IEEE Access, vol. 9, pp. 132779–132790, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3112948. [17] A. Ismail, J. A. Ghani, M. N. Ab Rahman, B. Md Deros, and C. H. Che Haron, “Application of Lean Six Sigma Tools for Cycle Time Reduction in Manufacturing: Case Study in Biopharmaceutical Industry,” Arab J Sci Eng, vol. 39, no. 2, pp. 1449–1463, 2014, doi: 10.1007/s13369-013-0678-y. [18] S. K. Mallak, M. B. Ishak, M. R. M. Kasim, and M. A. A. Samah, “Assessing the effectiveness of waste minimization methods in solid waste reduction at the source by manufacturing firms in Malaysia,” Pol J Environ Stud, vol. 24, no. 5, pp. 2063–2071, 2015, doi: 10.15244/pjoes/35518. [19] C. I. Stergiou, E. S. Telis, C. Tsonis, G. Besseris, and C. Stergiou, “Application of Six Sigma methodology in efficiency enhancement and scrap reduction in a water-bottling company,” Research Gate , vol. 1, Mar. 2011, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/262184802 [20] A. Fercoq, S. Lamouri, and V. Carbone, “Lean/Green integration focused on waste reduction techniques,” J Clean Prod, vol. 137, pp. 567–578, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.07.107. [21] P. Kumar, P. C. Tewari, and D. Khanduja, “Six sigma application in a process industry for capacity waste reduction: A case study,” Management Science Letters, vol. 7, no. 9, pp. 423–430, 2017, doi: 10.5267/j.msl.2017.6.004. [22] M. H. Sajjad et al., “Waste reduction of polypropylene bag manufacturing process using Six Sigma DMAIC approach: A case study,” Cogent Eng, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1080/23311916.2021.1896419. [23] R. Clancy, D. O’Sullivan, and K. Bruton, “Data-driven quality improvement approach to reducing waste in manufacturing,” TQM Journal, vol. 1, pp. 1754–2731, 2021, doi: 10.1108/TQM-02-2021-0061. [24] C. M. Yu, T. H. Huang, K. S. Chen, and T. Y. Huang, “Construct Six Sigma DMAIC Improvement Model for Manufacturing Process Quality of Multi-Characteristic Products,” Mathematics, vol. 10, no. 5, Mar. 2022, doi: 10.3390/math10050814. [25] I. Leksic, N. Stefanic, and I. Veza, “The impact of using different lean manufacturing tools on waste reduction,” Advances in Production Engineering And Management, vol. 15, no. 1, pp. 81–92, Mar. 2020, doi: 10.14743/APEM2020.1.351. [26] E. v. Gijo and J. Scaria, “Process improvement through Six Sigma with Beta correction: A case study of manufacturing company,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 71, no. 1–4, pp. 717–730, Mar. 2014, doi: 10.1007/s00170-013-5483-y. [27] U. K. Mughal, M. A. Khan, P. Kumar, and S. Kumar, “Applications of Lean Six Sigma (LSS) in Production Systems,” IEOM Society International, vol. 10, pp. 3075–3086, Dec. 2020. [28] S. Kumar, A. K. Dhingra, and B. Singh, “Process improvement through Lean-Kaizen using value stream map: a case study in India,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 96, no. 5–8, pp. 2687–2698, May 2018, doi: 10.1007/s00170-018-1684-8. [29] W. M. A. Tshibangu, “Material handling, inventory and productivity improvement: A lean six sigma approach case study,” in ICINCO 2014 - Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, SciTePress, 2014, pp. 700–707. doi: 10.5220/0005025307000707. [30] D. Shishebori, M. J. Akhgari, R. Noorossana, and G. H. Khaleghi, “An efficient integrated approach to reduce scraps of industrial manufacturing processes: a case study from gauge measurement tool production firm,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 76, no. 5–8, pp. 831–855, Feb. 2015, doi: 10.1007/s00170-014-6273-x. [31] T. A. Hernández Ochoa, K. G. Gómez Bull, G. Ibarra Mejía, M. M. Vargas Salgado, and A. Máynez Guaderrama, “Implementación de Poka-Yoke en herramental para disminución de PPMS en estación de ensamble,” Sistema Anti-Error CULCyT, no. 64, pp. 57–63, Apr. 2018. [32] J. Camacho, N. A. Baena, A. Hernández, J. Molina, M. F. Ramírez Barrera, and D. Zúñiga De León, “Mejora de productividad de una línea de producción a través de la implementación de un programa especializado a la captura del métrico de eficiencia general de los equipos ‘OEE,’” Culcyt/ /Ingeniería Industrial, vol. 55, pp. 146–154, Jan. 2015. [33] J. G. Arrieta Posada, “Interacción y conexiones entre las técnicas 5s, SMED y Poka Yoke en procesos de mejoramiento continuo,” Tecnura, vol. 10, no. 20, pp. 139–148, Apr. 2007. [34] V. M. Ibarra Balderas and L. L. Ballesteros Medina, “Manufactura Esbelta,” Conciencia Tecnológica , no. 53, pp. 1–7, Jun. 2017, Accessed: Dec. 28, 2022. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94453640004 [35] H. Felizzola Jiménez and C. L. Amaya, “Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque metodológico,” Ingeniare. Revista Chilena de ingeniería, vol. 22, no. 2, pp. 263–277, Jan. 2014, [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77231016012[36] M. P. Sarria Yépez, G. A. Fonseca Villamarín, and C. C. Bocanegra Herrera, “Modelo metodológico de implementación de lean manufacturing,” Revista Escuela de Administración de Negocios, no. 83, pp. 51–71, Nov. 2017, doi: 10.21158/01208160.n83.2017.1825. [37] J. Pablo Orejuela Cabrera, D. Andrea Peña Calderón, and C. Andrés Gil González, “Reducción de desperdicios de materia prima en una empresa del sector metalmecánico mediante la implementación y modelación del cutting stock problem,” P + L. Producción + Limpia , vol. 9, no. 1, pp. 239–247, Jun. 2014. [38] A. S. Tejeda, “MEJORAS DE LEAN MANUFACTURING EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS,” Cienc Soc, vol. 36, no. 2, pp. 276–310, Jun. 2011, [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87019757005 [39] D. Jurburg and ; M Tanco, “Factores Operativos que afectan la productividad en Pymes,” Memoria Investigaciones en Ingeniería, p. 15, 2017, [Online]. Available: http://scale.mit.edu/centers/center-latin-american-logistics-innovation [40] J. Alfredo Jiménez-García, J. Yáñez-Mendiola, M. Medina-Fiares, and E. Mezura-Montes, “Reducción del desperdicio «espera» en líneas de ensamble mediante el uso de heurísticas y escenarios de simulación,” Organización y dirección de empresas , vol. 89, no. Organización de la producción, pp. 50–60, 2014. [41] M.S. Flores Serrano, G. Sánchez Martínez, and L.G. Tobón Galicia1, “Reducción de desperdicio en el proceso de envasado en una empresa de productos lacteos,” CIM -Coloquio de Investigación Multidisciplinaria , vol. 7, no. 1, pp. 940–947, 2019. [42] D. Bejerano-Salgado, A. Rodríguez, D. Pacheco, S. Bolumen, and D. Bejerano-Salgado:, “Evaluación de bolsas plásticas para el envasado de queso Mozzrella al vacío,” Ciencia y Tecnología de Alimentos , vol. 30, no. 3, pp. 7–9, 2020. [43] I. Becerril Rosales and G. Villa Sánchez, “IMPLEMENTACIÓN DE ONE PIECE FLOW PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.,” Revista Ciencia Administrativa, no. 21, pp. 604–624, 2018. [44] S. de Jesus Aburto Santos, A. Zuñiga Sanchez, and M. Angeles Sanchez, “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA LICORERA BAJO EL ENFOQUE LEAN MANUFACTURING,” Revista Ciencia Administrativa, no. 17, pp. 561–577, 2018. [45] M. Darío, A. Serna, L. Felipe, C. Zapata, J. Andrés, and Z. Cortes, “Mejoramiento de procesos de manufactura utilizando Kanban,” Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 14, no. 27, pp. 221–234, Dec. 2014, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75045730015 [46] J. Tapia Coronado, T. Escobedo Portillo, E. Barrón López, G. Martínez Moreno, and V. Estebané Ortega, “Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la Industria,” Ciencia & Trabajo , vol. 19, no. 60, pp. 171–178, Aug. 2017, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: www.cienciaytrabajo.cl [47] Y. Andres, A. Tapias, J. Hernan, and R. Correa, “KAIZEN: UN CASO DE ESTUDIO,” Scientia Et Technica , vol. 16, no. 45, pp. 59–64, Aug. 2010, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917249011 [48] J. Vargas Hernández, G. Muratalla Bautista, and M. Jiménez Castillo, “Lean Manufacturing ¿una herramienta de mejora de un sistema de producción?,” Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuebas Tendencias , vol. 5, no. 17, pp. 153–174, 2016. [ 49] E. L. Vargas Crisóstomo and J. W. Camero Jiménez, “Aplicación del Lean Manufacturing (5s y Kaizen) para el incremento de la productividad en el área de producción de adhesivos acuosos de una empresa manufacturera,” Industrial Data, vol. 24, no. 2, pp. 249–271, Dec. 2021, doi: 10.15381/idata.v24i2.19485. [50] A. A. Aguilar Moreno, M. de J. Rodríguez Vargas, and M. Cano Contreras, “Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Handbook T-V. Diseño y fabricación de Poka Yokes para las líneas de ensamble de rodamientos de bombas de agua: Caso práctico,” in Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos , M. Ramos and V. Aguilera, Eds., ECORFAN.Ciudad de México , 2014, pp. 156–168. [Online]. Available: http://www.ecorfan.org/handbooks/ [51] L. Socconini, Lean Manufacturing. Paso a Paso, 2019th ed., vol. 1. MARGE BOOKS, 2008. Accessed: Apr. 19, 2022. [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/481167256/Lean-Manufacturing-paso-a-paso-pdf [52] J. M. Fernandez Mozo, “‘Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF),’” Universidad Privada del Norte , no. 2, pp. 1–27, Apr. 2019. [53] “AMEF. ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA,” Escuela de Administración de Negocios , Costa Rica, pp. 1–27, Jun. 08, 2021. [54] M. Castro Fuentes, P. Solana González, and D. Pérez González, “Modelo organizativo para la gestión del conocimiento orientado a procesos de calidad industrial desde la perspectiva Six Sigma,” V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología, pp. 1–10, Oct. 2013. [55] Z. Romero González, “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS,” SABER, CIENCIA Y Libertad , pp. 145–150. [56] Rafael Cabrera, “Poka Yoke. Técnicas para prevenir errores y defectos,” pp. 1–18, Feb. 2019. [57] “INTRODUCCION A LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC),” Estrategia Focalizada, pp. 1–27, Sep. 2022. [58] M. Melendez, V. / Jose, and M. Melendez Villarreal, ISO 14001:2015. Suiza, Suiza, 2015, pp. 1–48. [Online]. Available: www.iso.org [59] ARL SURA. Riesgos Laborales, Resolución 2400 de 1979. Origen de la Normatividad SGSST. Colombia, 1979, pp. 1–126. [60] Departamento Adminitrativo de la Función Pública, Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia , Colombia , 2015, pp. 1–377. [61] Departamento Administrativo de la Función Pública, Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de residuos solidos. Colombia , 2002, pp. 1–23. [62] H. Gutiérrez Pulido and Vara Salazar Román de la, CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA, 2nd ed. México, 2009. [63] Carrión Gordón, “Análisis de la aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) en la industria como un sistema de mejoramiento continuo,” Repositorio Institucional UASB DIGITAL, vol. 1, no. 1, pp. 1–106, Jan. 2020. [64] Max Cristian López Zorrilla, “Implementación de TLS para mejorar la productividad en la planta de procesos de la Corporación Miyasato S.A.C.,” Lima, Perú, Nov. 2017. [65] Colin Herron and Paul M. Braiden, “A methodology for developing sustainable quantifiable productivity improvement in manufacturing companies,” Int J Prod Econ, vol. 104, no. 1, pp. 143–153, Nov. 2006. [66] L. O. Ferrucho Bran y S. Rodriguez Hernandez, Proyecto educativo Bonaventuriano-PEB. Bogota, 2010 |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.*.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
128 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad de San Buenaventura |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Cali |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.place.none.fl_str_mv |
Cali |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Industrial |
institution |
Universidad de San Buenaventura |
dc.source.other.none.fl_str_mv |
Cali |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/7c41d715-84b8-4e66-a5fc-a9bf2901f2f2/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ff6126b4-a8c1-4784-980a-3a974b8215da/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/7d14afab-a1ae-45ae-b7ad-cc462b709b72/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6803be7d-ed69-4b6f-a8cf-48e358af665e/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/4af82f75-be84-4b02-857b-9cbe32a0630b/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/a2e4e0bc-9d6d-47dc-b99e-f765001c1e46/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/855e9f6f-3a5e-4360-a849-c94addd68a46/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/d93ed281-842d-4565-84ce-a508e69ffdcf/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
6fcde9f3e0b232ab75d640154d7ee0cc 0c8e8049c43211b6eb8f8ee87c95e256 3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920 ce8fd7f912f132cbeb263b9ddc893467 ff4c8ff01d544500ea4bfea43e6108c1 304ef0bfcbaf45d4a957c46c694f408c 9aac3026a650cccb2bb39082cff6e232 d883a9c7261c87719a8e2aa2c9cd70e8 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1837099295386370048 |
spelling |
Ayora Piedrahita, Claudia Ximena9ecfbdcb-99b0-409d-877c-03ac6560942f-1Peñafiel Viáfara, Daniela3144d4e0-c4cd-4454-8b8e-2daf06883fe9-1Ortiz Vanegas, Fabiánc71bf61c-879b-45a4-a4ff-faa06255b847-12024-01-24T19:27:00Z2024-01-24T19:27:00Z2023Cuadros, gráficasEl indicador de desperdicio en los procesos productivos es de vital importancia puesto que es una fuente imprescindible de información que permite tomar medidas correctivas dentro de la organización, asociando lo que se desperdicia sobre una variable con respecto a la totalidad de la producción estimada dentro de una ventana de tiempo. Este trabajo de grado tiene por objetivo la disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de productos íntimos femeninos de la empresa del Cauca y en búsqueda de las mejores prácticas para controlar de manera más eficiente este indicador, se utilizó dos herramientas ligadas a la identificación y prevención de problemas, las cuales fuera el AMEF y el Poka Yoke, lo cual permitió analizar todo el sistema productivo del proceso desde la entrada de materia prima hasta la salida del producto, así mismo clasificando los fallos más significativos del proceso para que posterior a ello se estableciera una estrategia de prevención al problema.PregradoIngeniero IndustrialThe waste indicator in production processes is of vital importance since it is an essential source of information that allows taking corrective measures within the organization, associating what is wasted on a variable with respect to the total estimated production within a time window. This degree work aims to reduce the percentage of waste in the sealing process of the production line of female intimate products of the company Cauca and in search of best practices to control more efficiently this indicator, we used two tools linked to the identification and prevention of problems, which were the AMEF and Poka Yoke, which allowed to analyze the entire production system of the process from the input of raw materials to the output of the product, likewise classifying the most significant failures of the process so that after it was established a prevention strategy to the problem.128 páginasapplication/pdfD. Peñafiel Viáfara y F. Ortiz Vanegas, “Disminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del Cauca”, Trabajo de grado Ingeniería Industrial, Universidad de San Buenaventura Cali, Facultad de Ingeniería, 2023.instname:Universidad de San Buenaventurareponame:Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventurarepourl:https://bibliotecadigital.usb.edu.co/https://hdl.handle.net/10819/12843spaUniversidad de San BuenaventuraCaliFacultad de IngenieríaCaliIngeniería Industrial[1] C. Herron and P. M. Braiden, “A methodology for developing sustainable quantifiable productivity improvement in manufacturing companies,” Int J Prod Econ, vol. 104, no. 1, pp. 143–153, Nov. 2006, doi: 10.1016/j.ijpe.2005.10.004.[2] L. Chancahuana-Palomino, A. Ortiz-Licas, E. Altamirano-Flores, and D. Aderhold, “Production process optimization model to increase productivity of microenterprises in the industrial chemical sector using 5s and tpm,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2021, pp. 493–498. doi: 10.1007/978-3-030-55307-4_75.[3] P. Jadhav and N. Ekbote, “Implementation of lean techniques in the packaging machine to optimize the cycle time of the machine,” in Materials Today: Proceedings, Elsevier Ltd, 2021, pp. 10275–10281. doi: 10.1016/j.matpr.2020.12.162.[4] K. Magenheimer, G. Reinhart, and C. S. L. Schutte, “Lean management in indirect business areas: Modeling, analysis, and evaluation of waste,” Production Engineering, vol. 8, no. 1–2, pp. 143–152, 2014, doi: 10.1007/s11740-013-0497-8.[5] Dangayach G.S and B. Mishra, “Application of pokayoke: Experiences from a process industry,” The 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 13th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2007 - Proc., vol. 4, pp. 378–383, Jul. 2007.[6] S. R. Fletcher, T. S. Baines, and D. K. Harrison, “An investigation of production workers’ performance variations and the potential impact of attitudes,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 35, no. 11–12, pp. 1113–1123, Feb. 2008, doi: 10.1007/s00170-006-0793-y.[7] I. Graham et al., “Performance measurement and KPIs for remanufacturing,” Journal of Remanufacturing, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, Dec. 2015, doi: 10.1186/s13243-015-0019-2.[8] M. J. R. Costa, R. M. Gouveia, F. J. G. Silva, and R. D. S. G. Campilho, “How to solve quality problems by advanced fully-automated manufacturing systems,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 94, no. 9–12, pp. 3041–3063, Feb. 2018, doi: 10.1007/s00170-017-0158-8[9] M. F. Zaeh and M. Prasch, “Systematic workplace and assembly redesign for aging workforces,” Production Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 57–64, Aug. 2007, doi: 10.1007/s11740-007-0001-4.[10] Y. Liu, C. Chu, and K. Wang, “A new heuristic algorithm for a class of two-dimensional bin-packing problems,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 57, no. 9–12, pp. 1235–1244, Dec. 2011, doi: 10.1007/s00170-011-3351-1.[11] J. D. Morales Méndez and R. S. Rodriguez, “Total productive maintenance (TPM) as a tool for improving productivity: a case study of application in the bottleneck of an auto-parts machining line,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 92, no. 1–4, pp. 1013–1026, Sep. 2017, doi: 10.1007/s00170-017-0052-4.[12] C. M. HINCKLEY and P. BARKAN, “SELECTING THE BEST DEFECT REDUCTION METHODOLOGY,” Qual Reliab Eng Int, vol. 12, no. 6, pp. 411–420, Nov. 1996, doi: 10.1002/(SICI)1099-1638(199611)12:6<411::AID-QRE53>3.0.CO;2-9.[13] N. A. Bowling, S. Khazon, R. D. Meyer, and C. J. Burrus, “Situational Strength as a Moderator of the Relationship Between Job Satisfaction and Job Performance: A Meta Analytic Examination,” J Bus Psychol, vol. 30, no. 1, pp. 89–104, Mar. 2015, doi: 10.1007/s10869-013-9340-7.[14] T. W. Moon, W. M. Hur, and S. S. Hyun, “How Service Employees’ Work Motivations Lead to Job Performance: the Role of Service Employees’ Job Creativity and Customer Orientation,” Current Psychology, vol. 38, no. 2, pp. 517–532, Apr. 2019, doi: 10.1007/s12144-017-9630-8.[15] S. Woo, “Simulation analysis of labor performance during overtime and impact on project duration,” KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 20, no. 7, pp. 2614–2623, Nov. 2016, doi: 10.1007/s12205-016-0956-9.[16] K. C. Arredondo-Soto, J. Blanco-Fernandez, M. A. Miranda-Ackerman, M. M. Solis Quinteros, A. Realyvasquez-Vargas, and J. L. Garcia-Alcaraz, “A Plan-Do-Check-Act Based Process Improvement Intervention for Quality Improvement,” IEEE Access, vol. 9, pp. 132779–132790, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3112948.[17] A. Ismail, J. A. Ghani, M. N. Ab Rahman, B. Md Deros, and C. H. Che Haron, “Application of Lean Six Sigma Tools for Cycle Time Reduction in Manufacturing: Case Study in Biopharmaceutical Industry,” Arab J Sci Eng, vol. 39, no. 2, pp. 1449–1463, 2014, doi: 10.1007/s13369-013-0678-y.[18] S. K. Mallak, M. B. Ishak, M. R. M. Kasim, and M. A. A. Samah, “Assessing the effectiveness of waste minimization methods in solid waste reduction at the source by manufacturing firms in Malaysia,” Pol J Environ Stud, vol. 24, no. 5, pp. 2063–2071, 2015, doi: 10.15244/pjoes/35518.[19] C. I. Stergiou, E. S. Telis, C. Tsonis, G. Besseris, and C. Stergiou, “Application of Six Sigma methodology in efficiency enhancement and scrap reduction in a water-bottling company,” Research Gate , vol. 1, Mar. 2011, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/262184802[20] A. Fercoq, S. Lamouri, and V. Carbone, “Lean/Green integration focused on waste reduction techniques,” J Clean Prod, vol. 137, pp. 567–578, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.07.107.[21] P. Kumar, P. C. Tewari, and D. Khanduja, “Six sigma application in a process industry for capacity waste reduction: A case study,” Management Science Letters, vol. 7, no. 9, pp. 423–430, 2017, doi: 10.5267/j.msl.2017.6.004.[22] M. H. Sajjad et al., “Waste reduction of polypropylene bag manufacturing process using Six Sigma DMAIC approach: A case study,” Cogent Eng, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1080/23311916.2021.1896419.[23] R. Clancy, D. O’Sullivan, and K. Bruton, “Data-driven quality improvement approach to reducing waste in manufacturing,” TQM Journal, vol. 1, pp. 1754–2731, 2021, doi: 10.1108/TQM-02-2021-0061.[24] C. M. Yu, T. H. Huang, K. S. Chen, and T. Y. Huang, “Construct Six Sigma DMAIC Improvement Model for Manufacturing Process Quality of Multi-Characteristic Products,” Mathematics, vol. 10, no. 5, Mar. 2022, doi: 10.3390/math10050814.[25] I. Leksic, N. Stefanic, and I. Veza, “The impact of using different lean manufacturing tools on waste reduction,” Advances in Production Engineering And Management, vol. 15, no. 1, pp. 81–92, Mar. 2020, doi: 10.14743/APEM2020.1.351.[26] E. v. Gijo and J. Scaria, “Process improvement through Six Sigma with Beta correction: A case study of manufacturing company,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 71, no. 1–4, pp. 717–730, Mar. 2014, doi: 10.1007/s00170-013-5483-y.[27] U. K. Mughal, M. A. Khan, P. Kumar, and S. Kumar, “Applications of Lean Six Sigma (LSS) in Production Systems,” IEOM Society International, vol. 10, pp. 3075–3086, Dec. 2020.[28] S. Kumar, A. K. Dhingra, and B. Singh, “Process improvement through Lean-Kaizen using value stream map: a case study in India,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 96, no. 5–8, pp. 2687–2698, May 2018, doi: 10.1007/s00170-018-1684-8.[29] W. M. A. Tshibangu, “Material handling, inventory and productivity improvement: A lean six sigma approach case study,” in ICINCO 2014 - Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, SciTePress, 2014, pp. 700–707. doi: 10.5220/0005025307000707.[30] D. Shishebori, M. J. Akhgari, R. Noorossana, and G. H. Khaleghi, “An efficient integrated approach to reduce scraps of industrial manufacturing processes: a case study from gauge measurement tool production firm,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 76, no. 5–8, pp. 831–855, Feb. 2015, doi: 10.1007/s00170-014-6273-x.[31] T. A. Hernández Ochoa, K. G. Gómez Bull, G. Ibarra Mejía, M. M. Vargas Salgado, and A. Máynez Guaderrama, “Implementación de Poka-Yoke en herramental para disminución de PPMS en estación de ensamble,” Sistema Anti-Error CULCyT, no. 64, pp. 57–63, Apr. 2018.[32] J. Camacho, N. A. Baena, A. Hernández, J. Molina, M. F. Ramírez Barrera, and D. Zúñiga De León, “Mejora de productividad de una línea de producción a través de la implementación de un programa especializado a la captura del métrico de eficiencia general de los equipos ‘OEE,’” Culcyt/ /Ingeniería Industrial, vol. 55, pp. 146–154, Jan. 2015.[33] J. G. Arrieta Posada, “Interacción y conexiones entre las técnicas 5s, SMED y Poka Yoke en procesos de mejoramiento continuo,” Tecnura, vol. 10, no. 20, pp. 139–148, Apr. 2007.[34] V. M. Ibarra Balderas and L. L. Ballesteros Medina, “Manufactura Esbelta,” Conciencia Tecnológica , no. 53, pp. 1–7, Jun. 2017, Accessed: Dec. 28, 2022. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94453640004[35] H. Felizzola Jiménez and C. L. Amaya, “Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque metodológico,” Ingeniare. Revista Chilena de ingeniería, vol. 22, no. 2, pp. 263–277, Jan. 2014, [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77231016012[36] M. P. Sarria Yépez, G. A. Fonseca Villamarín, and C. C. Bocanegra Herrera, “Modelo metodológico de implementación de lean manufacturing,” Revista Escuela de Administración de Negocios, no. 83, pp. 51–71, Nov. 2017, doi: 10.21158/01208160.n83.2017.1825.[37] J. Pablo Orejuela Cabrera, D. Andrea Peña Calderón, and C. Andrés Gil González, “Reducción de desperdicios de materia prima en una empresa del sector metalmecánico mediante la implementación y modelación del cutting stock problem,” P + L. Producción + Limpia , vol. 9, no. 1, pp. 239–247, Jun. 2014.[38] A. S. Tejeda, “MEJORAS DE LEAN MANUFACTURING EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS,” Cienc Soc, vol. 36, no. 2, pp. 276–310, Jun. 2011, [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87019757005[39] D. Jurburg and ; M Tanco, “Factores Operativos que afectan la productividad en Pymes,” Memoria Investigaciones en Ingeniería, p. 15, 2017, [Online]. Available: http://scale.mit.edu/centers/center-latin-american-logistics-innovation[40] J. Alfredo Jiménez-García, J. Yáñez-Mendiola, M. Medina-Fiares, and E. Mezura-Montes, “Reducción del desperdicio «espera» en líneas de ensamble mediante el uso de heurísticas y escenarios de simulación,” Organización y dirección de empresas , vol. 89, no. Organización de la producción, pp. 50–60, 2014.[41] M.S. Flores Serrano, G. Sánchez Martínez, and L.G. Tobón Galicia1, “Reducción de desperdicio en el proceso de envasado en una empresa de productos lacteos,” CIM -Coloquio de Investigación Multidisciplinaria , vol. 7, no. 1, pp. 940–947, 2019.[42] D. Bejerano-Salgado, A. Rodríguez, D. Pacheco, S. Bolumen, and D. Bejerano-Salgado:, “Evaluación de bolsas plásticas para el envasado de queso Mozzrella al vacío,” Ciencia y Tecnología de Alimentos , vol. 30, no. 3, pp. 7–9, 2020.[43] I. Becerril Rosales and G. Villa Sánchez, “IMPLEMENTACIÓN DE ONE PIECE FLOW PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.,” Revista Ciencia Administrativa, no. 21, pp. 604–624, 2018.[44] S. de Jesus Aburto Santos, A. Zuñiga Sanchez, and M. Angeles Sanchez, “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA LICORERA BAJO EL ENFOQUE LEAN MANUFACTURING,” Revista Ciencia Administrativa, no. 17, pp. 561–577, 2018.[45] M. Darío, A. Serna, L. Felipe, C. Zapata, J. Andrés, and Z. Cortes, “Mejoramiento de procesos de manufactura utilizando Kanban,” Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 14, no. 27, pp. 221–234, Dec. 2014, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75045730015[46] J. Tapia Coronado, T. Escobedo Portillo, E. Barrón López, G. Martínez Moreno, and V. Estebané Ortega, “Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la Industria,” Ciencia & Trabajo , vol. 19, no. 60, pp. 171–178, Aug. 2017, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: www.cienciaytrabajo.cl[47] Y. Andres, A. Tapias, J. Hernan, and R. Correa, “KAIZEN: UN CASO DE ESTUDIO,” Scientia Et Technica , vol. 16, no. 45, pp. 59–64, Aug. 2010, Accessed: Dec. 29, 2022. [Online]. Available: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917249011[48] J. Vargas Hernández, G. Muratalla Bautista, and M. Jiménez Castillo, “Lean Manufacturing ¿una herramienta de mejora de un sistema de producción?,” Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuebas Tendencias , vol. 5, no. 17, pp. 153–174, 2016. [ 49] E. L. Vargas Crisóstomo and J. W. Camero Jiménez, “Aplicación del Lean Manufacturing (5s y Kaizen) para el incremento de la productividad en el área de producción de adhesivos acuosos de una empresa manufacturera,” Industrial Data, vol. 24, no. 2, pp. 249–271, Dec. 2021, doi: 10.15381/idata.v24i2.19485.[50] A. A. Aguilar Moreno, M. de J. Rodríguez Vargas, and M. Cano Contreras, “Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Handbook T-V. Diseño y fabricación de Poka Yokes para las líneas de ensamble de rodamientos de bombas de agua: Caso práctico,” in Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos , M. Ramos and V. Aguilera, Eds., ECORFAN.Ciudad de México , 2014, pp. 156–168. [Online]. Available: http://www.ecorfan.org/handbooks/[51] L. Socconini, Lean Manufacturing. Paso a Paso, 2019th ed., vol. 1. MARGE BOOKS, 2008. Accessed: Apr. 19, 2022. [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/481167256/Lean-Manufacturing-paso-a-paso-pdf[52] J. M. Fernandez Mozo, “‘Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF),’” Universidad Privada del Norte , no. 2, pp. 1–27, Apr. 2019.[53] “AMEF. ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA,” Escuela de Administración de Negocios , Costa Rica, pp. 1–27, Jun. 08, 2021. [54] M. Castro Fuentes, P. Solana González, and D. Pérez González, “Modelo organizativo para la gestión del conocimiento orientado a procesos de calidad industrial desde la perspectiva Six Sigma,” V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología, pp. 1–10, Oct. 2013.[55] Z. Romero González, “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS,” SABER, CIENCIA Y Libertad , pp. 145–150.[56] Rafael Cabrera, “Poka Yoke. Técnicas para prevenir errores y defectos,” pp. 1–18, Feb. 2019.[57] “INTRODUCCION A LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC),” Estrategia Focalizada, pp. 1–27, Sep. 2022.[58] M. Melendez, V. / Jose, and M. Melendez Villarreal, ISO 14001:2015. Suiza, Suiza, 2015, pp. 1–48. [Online]. Available: www.iso.org[59] ARL SURA. Riesgos Laborales, Resolución 2400 de 1979. Origen de la Normatividad SGSST. Colombia, 1979, pp. 1–126.[60] Departamento Adminitrativo de la Función Pública, Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia , Colombia , 2015, pp. 1–377.[61] Departamento Administrativo de la Función Pública, Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de residuos solidos. Colombia , 2002, pp. 1–23.[62] H. Gutiérrez Pulido and Vara Salazar Román de la, CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA, 2nd ed. México, 2009.[63] Carrión Gordón, “Análisis de la aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) en la industria como un sistema de mejoramiento continuo,” Repositorio Institucional UASB DIGITAL, vol. 1, no. 1, pp. 1–106, Jan. 2020.[64] Max Cristian López Zorrilla, “Implementación de TLS para mejorar la productividad en la planta de procesos de la Corporación Miyasato S.A.C.,” Lima, Perú, Nov. 2017.[65] Colin Herron and Paul M. Braiden, “A methodology for developing sustainable quantifiable productivity improvement in manufacturing companies,” Int J Prod Econ, vol. 104, no. 1, pp. 143–153, Nov. 2006.[66] L. O. Ferrucho Bran y S. Rodriguez Hernandez, Proyecto educativo Bonaventuriano-PEB. Bogota, 2010info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/CaliEmpresas - Valle del Cauca (Colombia)Aprovechamiento de residuosMejoramiento de procesos650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia generalDesperdicioAMEFPoka YokePrevenciónEficienciaInsumosTiempoIdentificaciónDisminución del porcentaje de desperdicio en el proceso de sellado de la línea de producción de íntimos femeninos en una empresa del CaucaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComunidad Científica y AcadémicaPublicationORIGINALFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBColFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBColapplication/pdf731043https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/7c41d715-84b8-4e66-a5fc-a9bf2901f2f2/download6fcde9f3e0b232ab75d640154d7ee0ccMD51Disminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023Disminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023application/pdf4081374https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ff6126b4-a8c1-4784-980a-3a974b8215da/download0c8e8049c43211b6eb8f8ee87c95e256MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8899https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/7d14afab-a1ae-45ae-b7ad-cc462b709b72/download3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82079https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6803be7d-ed69-4b6f-a8cf-48e358af665e/downloadce8fd7f912f132cbeb263b9ddc893467MD54TEXTFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.txtFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.txtExtracted texttext/plain4https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/4af82f75-be84-4b02-857b-9cbe32a0630b/downloadff4c8ff01d544500ea4bfea43e6108c1MD55Disminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023.txtDisminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023.txtExtracted texttext/plain101467https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/a2e4e0bc-9d6d-47dc-b99e-f765001c1e46/download304ef0bfcbaf45d4a957c46c694f408cMD57THUMBNAILFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.jpgFormato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg14373https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/855e9f6f-3a5e-4360-a849-c94addd68a46/download9aac3026a650cccb2bb39082cff6e232MD56Disminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023.jpgDisminucion_Porcentaje_Desperdicio_Peñafiel_Ortiz_2023.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6979https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/d93ed281-842d-4565-84ce-a508e69ffdcf/downloadd883a9c7261c87719a8e2aa2c9cd70e8MD5810819/12843oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/128432024-01-25 04:04:45.058http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttps://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.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 |